我國(guó)常用的不銹軸承鋼為9Cr18及少量的9Cr18Mo(440C)高碳鉻馬氏體不銹軸承鋼,淬火后通過(guò)析出的碳化物來(lái)保證較高的強(qiáng)度、硬度和耐磨性,較高的高溫、低溫尺寸穩(wěn)定性及抗回火穩(wěn)定性。由于合金中含碳量在0.9%~1.0%,在凝固過(guò)程中會(huì)形成大量的、呈帶狀和網(wǎng)狀分布的共晶碳化物,熱處理時(shí)無(wú)法消除,嚴(yán)重降低了軸承鋼的塑韌性、耐蝕性和疲勞性能。隨著冶金技術(shù)水平的提升以及人們逐漸認(rèn)識(shí)到氮在提升不銹鋼的強(qiáng)度、硬度和耐蝕性方面的積極貢獻(xiàn),氮合金化代替碳的研究和生產(chǎn)在美國(guó)、歐洲、印度和日本等國(guó)家迅速發(fā)展。
本次試驗(yàn)鋼根據(jù)氮合金化原理設(shè)計(jì)的成分,采用加壓感應(yīng)爐熔煉出氮含量較高的不銹鋼,并研究了回火溫度對(duì)試驗(yàn)鋼抗拉強(qiáng)度、硬度和韌性的影響。
試驗(yàn)鋼為30Cr15MoVN,采用氮?dú)夥占訅焊袘?yīng)爐進(jìn)行熔煉。爐料選用工業(yè)純鐵、含氮鉻鐵、鉬鐵、鉻鐵、釩鐵和石墨。鋼在氮?dú)夥占訅焊袘?yīng)爐中冶煉后澆注成Φ120mm的鑄錠,切割后經(jīng)高溫鍛造成Φ70mm的棒材。按照國(guó)標(biāo)在鍛材上截取軸向試樣進(jìn)行分析和測(cè)試,化學(xué)成分分析結(jié)果如表1所示。
表1 試驗(yàn)鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
元素
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C
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Cr
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Mn
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S
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Mo
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V
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N
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質(zhì)量分?jǐn)?shù)
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0.32
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15.50
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0.51
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0.006
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1.21
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1.05
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0.13
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試驗(yàn)鋼的熱處理在馬弗爐中進(jìn)行,熱處理試樣從Φ70mm的棒材上切取,尺寸為12mm×12mm×75mm。熱處理工藝為:在1050℃保溫30min后,油淬,然后將試樣分別在不同溫度下回火2h后空冷,回火溫度分別為150、250、350、450、550℃和650℃。通過(guò)光學(xué)顯微鏡和掃描電子顯微鏡研究回火后不銹鋼的組織變化,對(duì)試樣進(jìn)行拉伸、沖擊實(shí)驗(yàn)和硬度測(cè)試。結(jié)果表明:
(1)30Cr15MoVN******熱處理工藝為1050℃油冷淬火+350℃×2h回火,Rm≥1500MPa,HRC≥57,V型缺口沖擊功大于5J,具有良好的綜合力學(xué)性能,能夠滿足軸承鋼的服役性能要求。
(2)低于350℃回火時(shí),由于鋼中析出了較多的碳化物,試驗(yàn)鋼的強(qiáng)度逐漸提高;在550℃以上回火時(shí),回火馬氏體分解導(dǎo)致強(qiáng)度逐漸下降、韌性上升。350℃回火時(shí)試驗(yàn)鋼出現(xiàn)了明顯的二次硬化效應(yīng),在550℃以上高溫回火時(shí)鋼的硬度急劇降低,出現(xiàn)回火軟化現(xiàn)象。
(3)回火后試驗(yàn)鋼中析出了大量細(xì)小的、具有良好形態(tài)和分布的碳化物,保證了試驗(yàn)鋼的力學(xué)性能。